該干線始建于2005年,采用三管伴熱流程工藝,因為年代久長嚴重腐蝕穿孔,無法為瓦6計量站周邊油井提供伴熱保溫。為保證原油正常生產,今年初,該計量站徹底停用原流程,改用車拉油方式把此地原油轉運至瓦6接轉站。瓦6計量站日產液量95立方米,平均每天需要罐車轉運5趟,運輸成本居高不下成了管轄屬地興化管理區的一塊“心病”。
基層提出的難題,就是機關幫扶的課題。很快,該廠工程技術科牽頭組織現場會審,擬計劃新建一條輸油管線將計量站原油輸送到接轉站。近年來,隨著興化地方經濟的發展,曾有15年歷史的老管線周邊,垛田、民房、魚蝦塘環繞,高家蕩生態水源保護區更是近在咫尺。如果重新鋪設輸油管道則面臨安評、環評、航評、道路征用等多項資質申請,工程造價更是高昂。
能不能依靠老干線重新架構起新的原油通道?工程技術科打破傳統思維模式,開展可行性論證,決定利用原管線,不改變原路由的基礎上,采用管中內襯穿管技術修復舊管網。經過多次篩選,技術人員最終選擇一種摩擦阻力小、耐磨性能好的高壓復合軟管,這種材質抗腐蝕性好、抗壓性強,管道內部光滑,能夠減緩結垢,且輸送能力強。相比鋼制管道,該內襯軟管技術造價也便宜很多。
方案敲定后,工程技術科快速組織施工隊伍,于6月底開始開工改造。施工期間,工程技術科協同施工方設置有效安全距離,合理避開人、車出行高峰,利用早晚兩頭錯峰施工,做到不擾民、便于民。
在一個多月的緊張施工中,技術人員冒著高溫酷暑跟蹤作業進度,全程把關內襯穿管工程質量。兩座站庫管網修復路程1.8公里,中間要穿過33個彎頭。施工人員根據穿越彎頭的難度,將33個彎頭優化成10個施工段,通過斷點牽引的方式,把連續軟管折疊成U型,穿插到修復管道內,與原管道緊密貼合,大大降低了施工成本,保障了管道的合格率。
目前,管輸壓力由過去的1兆帕降至0.6兆帕,運行平穩。
據悉,此次內襯穿管成功修復舊管網,累計節約管線新建投資成本,以及動力費、罐車轉運費150萬元。
該廠原油集輸管網大多處于村莊、農田等水網密集地,面對日益嚴峻的安全環保態勢,下一步,工程技術科將推廣成熟的內襯穿管技術,運用到更多的老舊管網修復中,進一步減少工程投資成本,降低安全環保風險。(趙海燕)